据贵州日报报导,4月24日,贵州省首个煤矿智能化掘进作业面在贵州豫能高山煤矿建成,该掘进作业是高山煤矿刚建成的1905回风掘进作业面,规划长度447mm,巷道净宽4800 mm,延煤层顶板掘进,巷中净高2800 mm。
“该作业面于2020年5月立项,7、8月份开端建造,咱们从学机电主动一体化专业的大学生职工中挑选出7人,先后派到河南永煤集团煤矿、贵州盘江集团煤矿观赏学习,约请三一重工设备厂家现场勘测,对他们进行实操技术培训。”高山煤矿机电部副部长葛桂林介绍,2020年12份设备连续到矿,在装置设备过程中,最重要的是防止操作电器失爆。为此,厂方对技术参数、运用办理、接线工艺、装置规范,都作了具体规则。
据了解,高山煤矿坐落黔西市协和乡,2009年10月开工建造,2013年7月建成投产,矿井规划出产能力60万吨/年,服务年限37年,产品为优质无烟煤。2021年1月,该矿对1905回风掘进作业面完成了装置,2月份进行了调试,3月份完成了试运转。
“本来一个班需求上十三四个人,现在只需上五六个人,本来操作要左顾右看五湖四海,现在只需会集到眼前的一个画面就行了,遇到风险要素主动停机,感觉上班比曩昔轻松不少,也不必怕作业时会吸到粉尘了。真是大数据开展太快了!” 该矿掘进二队综掘机司机曾友伦说。
“曩昔工人作业有必要进到防突风门里边,现在坐在地上,在风门之外400-500米都可以操作。1905回风智能化掘进作业面运转后,由本来每天进尺7.2米到现在每天进尺9.6米。”高山煤矿总经理徐锟介绍,现代智能设备代替了繁琐和劳累的人工操作,完成了设备的晋级更新换代,把职工从苦脏累险的环境里完全解放出来,极大减轻了职工的劳动强度。1905回风智能掘进作业面运转后,掘二队由本来的每班15人削减到现在的每班5人,三班合计减员30名。
按人均薪酬每年节省人工费用约252万元以上;出产辅佐8个子体系现场值守人员共完成减员48人,依照人均年用工本钱4.8万元核算,每年可节省企业薪酬本钱230.4万元。
当日,贵州省动力局安排省内煤矿专家组分井下、地上两组对该作业面进行检验,终究以85分(满分100分)的高分经过省级检验。专家组称,这是贵州省煤矿首个建成的智能化掘进作业面。
“贵州省对煤矿智能化建造十分支撑,给方针、给补助,便是不给也得干,不必机械化换人、主动化减人,劳动强度不下降,往后煤矿就会呈现招工难、无人干的为难地步。煤矿智能化开展这条路,咱们有必要走。早上早获益,晚上就被迫。下一步,咱们继续改善,不断完善,霸占瓶颈,把高山矿建成智能化矿井。”高山煤矿党委书记、董事长张高青说。
另悉,4月25日,贵州豫能黔金煤矿21501运送巷智能化掘进作业面经过了贵州省检验。至此,贵州豫能已建成2个智能化综采作业面,2个智能化掘进作业面,向全面建造智能化矿井迈出坚实的一步。
上一篇:2015年度济南市科学技能奖主张颁奖人选和项目公示
下一篇:国内首套煤矿智能快速掘进机器人体系下井投用
|